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厭氧技術在制醋廢水處理系統中的應用與改進

來源:建樹環保 2019-11-02 09:23:59 4473

  01 水質參數

  本項目主要進水水質指標如表1所示。

  02 厭氧技術在制醋廢水處理系統中的應用與改進

  2.1 制醋廢水原有處理工藝及運行情況

  制醋廢水原有工藝流程如圖1所示。

  原有廢水處理系統設計規模為1 300 m3/d,待處理廢水中是沒有引入醋糟壓榨水的,醋糟未經壓榨進入肥料廠,醋糟水在肥料廠的水處理系統進行處理,故進水CODCr=2 500 mg/L,TSS=300 mg/L。原系統中AO池設計水力停留時間為70 h,MLSS濃度約2 500 mg/L,經原有系統處理后可以滿足污水排放要求。本項目出水排放至市政管網,最終出水的排放要求如表2所示。

  2.2 制醋廢水改造后的工藝流程

  改造后的處理流程主要增加了UASB厭氧反應器及配套的沼氣處理設施,即沼氣滌氣塔、沼氣穩壓柜、,沼氣燃燒器、蒸汽鍋爐。UASB厭氧反應器設計進水量為2 160 m3/d,進水SCOD負荷為11 000 kg/d。工藝流程如圖2所示。

  目前主流的厭氧工藝設備有UASB厭氧反應器和IC厭氧反應器,對于厭氧工藝的選擇主要有下述考慮:本項目中醋糟壓榨水和醋超濾濃水雖然水量較小,但是在混合廢水的COD濃度中貢獻較大,這兩股廢水的主要成分是醋酸。由醋酸轉化成甲烷的化學反應方程[式(1)]可知,該反應產生的吉布斯自由能較低,理論上合成的微生物細胞少,不利于污泥的顆粒化生長。

  如果反應器內為絮狀污泥,則IC厭氧反應器并不適用。采用UASB反應器,可以控制相對較低的上升流速,適用于絮狀污泥。本項目UASB反應器滿負荷時上升流速為0.5 m/h。

  本項目UASB反應器直徑為15 m,高度為17 m,有效容積為2 827 m3,水力停留時間為31 h,設計容積負荷為3.9 kg SCOD/m3。實際工程應用過程中,出于快速啟動的目的,UASB反應器內接種的是造紙廢水項目IC反應器內性能良好的顆粒污泥。接種污泥的顆粒粒徑較大,平均直徑為2~5 mm。經過1年的運行后,顆粒污泥的粒徑明顯變小,平均直徑為0.5~1 mm。污泥顆粒完整、表面黑亮光澤、沉降性良好、甲烷比產氣率高、污泥活性良好。污泥顆粒逐步減小與設計前的預判一致。運行過程中出現進水施加負荷過高的情況,厭氧出水取樣有污泥隨水流出反應器。此時用50 mL量筒取反應器底部污泥樣,發現污泥出現分層現象,上層污泥表面附著微小氣泡,樣品靜置30 min后,污泥全部落至量筒底部。根據上述情況可知,即使選擇很低的上升流速,高負荷情況下仍然容易出現污泥流失的情況。

  厭氧降解過程中有機污染物被微生物降解產生甲烷和二氧化碳,即我們通常所說的沼氣的主要成分,因此,在工藝流程中設置了沼氣處理系統。據報道,每處理1 kg COD理論上可以產生0.35 m3的CH4氣體(0 ℃、1.013×105 Pa下)。CH4氣體的燃燒值為3.93×107 J/m3,高于天然氣的燃燒值3.53×107 J/m3。目前工程實際中常用的反應器為中溫厭氧反應器,反應器的最佳運行溫度為35~38 ℃,而制醋廢水無論沖洗水、壓榨水還是醋超濾濃水都是常溫水,特別是在冬天,不能滿足厭氧進水要求,因此,需要進行蒸汽加熱。本項目利用厭氧系統產生的沼氣作為蒸汽鍋爐燃料,制備蒸汽對反應器進水進行升溫,實現資源利用,降低運行成本。本項目預計滿負荷時沼氣產量為200 m3/h,設計選擇2 t/h的蒸汽鍋爐,蒸汽壓力1.0 Mpa。沼氣中含有少量的硫化氫氣體,為了避免硫化氫對蒸汽鍋爐造成腐蝕,設置沼氣滌氣塔,通過堿液噴淋吸收沼氣中的硫化氫。考慮到瞬時沼氣產量的波動,沼氣滌氣塔處理能力按照400 m3/h設計。凈化后的沼氣進入沼氣穩壓柜,恒壓輸送至蒸汽鍋爐??紤]鍋爐檢修等特殊情況,設置沼氣燃燒器,當沼氣不能被利用時輸送至沼氣燃燒器,避免沼氣直接排放產生安全隱患及破壞臭氧層。

  本項目實際運行過程中厭氧反應器的進水量為1 100 m3/d,進水SCOD平均值為3 500 mg/L,容積負荷為1.4 kg SCOD/m3。厭氧單元的COD去除率高,好氧單元主要作用是脫氮除磷。厭氧單元具體運行數據如圖3所示。

  由圖3可知,厭氧進水SCOD有波動,但是厭氧出水SCOD相對穩定,厭氧SCOD去除率>90%。

  厭氧降解過程中產生沼氣,較高的COD去除率,意味著較高的沼氣產量,從能源利用角度來看,增加厭氧系統可以創造較高的經濟效益。沼氣產量與COD去除量曲線如圖4所示。

  由圖4可知,厭氧系統沼氣產量與SCOD去除量成比例,經核算比產氣率平均值約0.8 m3沼氣/( kg SCOD)。比產氣率曲線如圖5所示。

  制醋廢水中很多懸浮物質是可被降解的COD,在SCOD的測定中這部分物質沒有計入,因此,用SCOD核算的比產氣率非常高。

  厭氧出水COD濃度較低,因此,好氧單元的污泥負荷大幅降低,需氧量降低,曝氣設備的運行能耗降低。同時因好氧進水有機物濃度降低,好氧污泥產量降低,污泥處理成本降低。

  綜上可見,厭氧技術應用在制醋廢水處理中,具有有機物去除率高,污水處理系統能耗降低,污泥處理成本降低,產生清潔能源的優勢。

  2.3 厭氧單元運行過程中存在問題及改進措施

  2.3.1 厭氧供料泵吸入口籃式過濾器頻繁堵塞

  本項目原水中有醋糟壓榨水,麩皮、谷糠等難降解的木質纖維素形成大量懸浮物,原有預處理設備中有1臺機械格柵,齒耙間隔為5 mm,可以攔截廢水中的部分塑料膠條和麩皮等,但是在調節池內仍然發現有麩皮等存留,為了避免懸浮物堵塞厭氧進水泵或進入厭氧反應器,設計時在厭氧供料泵吸入口管道上增加了籃式過濾器。實際運行過程中發現,經過機械格柵攔截之后進入調節池的廢水中仍然含有很多懸浮物,導致籃式過濾器堵塞頻繁,設備清理頻率非常高,人工操作強度大。厭氧顆粒污泥取樣過程中發現有麩皮存留于底部污泥床。

  結合現場實際情況,為避免麩皮等惰性物質進入厭氧反應器,并在系統內累積,影響厭氧污泥活性,工藝設計進行了優化:在調節池頂增加旋轉濾網,濾網 采用柵條形不銹鋼網,柵條間隔0.5mm。從優化后的運行情況看,柵格間距為0.5 mm的旋轉濾網可以有效的攔截麩皮、谷糠的懸浮物質,有 利于后續厭氧系統運行。

  2.3.2 沼氣滌氣塔填料結晶

  厭氧降解過程中產生沼氣,其主要成分是甲烷和二氧化碳,此外還有少量的硫化氫氣體和水蒸氣。本項目設計原水硫酸根濃度小于30 mg/L,由此估算沼氣中的硫化氫濃度應小于1‰,故設計采用沼氣堿洗滌氣塔,通過堿液噴淋沼氣以去除沼氣中的硫化氫氣體。實際運行過程中測試發現沼氣中硫化氫濃度約為3‰,二氧化碳約為200‰。滌氣塔運行過程中控制較高的pH值以保證出口硫化氫濃度低于0.1‰不對后續鍋爐造成腐蝕,但較高的pH和二氧化碳濃度使得滌氣塔內形成碳酸鈉結晶,同時堿的消耗量非常高。

  結合本項目的實際情況,結晶主要在氣溫較低的時候出現,在沼氣滌氣塔底部增加了盤管式電加熱器,以減緩結晶。從工藝原理角度看,對于二氧化碳濃度較高的沼氣,沼氣脫硫裝置不宜采用堿洗脫硫設備,宜采用生物法脫硫設備,以降低化學品消耗量和避免填料結晶。

  03 結論

  厭氧技術應用于制醋廢水處理具有有機污染物去除效率高、產生可利用清潔能源、大幅度降低后續生化處理系統的能耗等優點,在制醋廢水處理領域推廣應用具有較好的節能減排效益。

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