在經濟快速發展的現代社會中,鋰電池因其安全性高、比容量大、自放電率好等性能,廣泛應用于電子產品和電動汽車領域。鋰電池作為一種清潔能源存儲設備,已成為人們日常生活中的一種重要產品,但在生產鋰電池的過程中會產生相應的廢水,主要分為陰極廢水及陽極廢水,陰極廢水中含有重金屬鈷、鎳、錳、甲基吡咯烷酮等污染物,陽極廢水主要污染物質有石墨、導電碳、SBR聚苯橡膠、有機溶劑、銅箔等。陰極廢水和陽極廢水有機物濃度高,且含有不易生化降解的大分子有機物,可生化性較差,屬高濃度難降解有機廢水。在當前碳達峰碳中和雙碳經濟背景下,對該類廢水采用節能環保的措施進行有效治理,成為企業生存發展的迫切任務。
1、項目介紹
1.1 水量水質
該廢水的水質特征是有機污染物種類繁多,水質復雜。陰極廢水中含有第一類污染物鎳,總氮和氨氮較高,可生化性較差,一般B/C=0.20~0.25,其主要水質指標如表1所示。本項目設計處理水量:陽極廢水700m3/d,陰極廢水300m3/d。實際水量:陽極廢水600m3/d,陰極廢水300m3/d。

出水滿足《電池工業污染物排放標準》(GB30484—2013)表2新建企業水污染物排放限值中間接排放標準要求,其各項指標排放標準如表2所示。
1.2 工藝流程
鋰電池生產廢水工藝流程見圖1。陰極廢水通過收集管道流入調節池1,經調節池1調節水質水量,提升泵加壓至混凝沉淀系統,經加藥去除重金屬后匯入綜合調節池,與陽極廢水混合后,加壓至電Fenton系統,經電Fenton去除部分有機物,出水經加藥沉淀和管式微濾膜(DF膜),去除廢水中的細小懸浮物及其他污染物后進入厭氧進水池,厭氧系統采用升流式厭氧污泥床(UASB),利用培養的厭氧污泥,分解廢水中的有機污染物。在UASB反應池上部設置三相分離器,通過三相分離器,固、液、氣三相得到分離,甲烷由收集器收集排出,處理水則經由溢流渠收集排出。厭氧出水進入厭氧沉淀池、缺氧池及好氧池,部分好氧混合液回流至缺氧池,經缺氧和好氧處理后能有效去除COD和氨氮。經過生化沉淀池泥水分離,上清液達標排放,污泥經濃縮壓濾脫水后委外處置。

1.3 主要構筑物和工藝參數
1)調節池1,用于收集陰極廢水,達到對廢水均質均量的目的。調節池1工藝尺寸為12m×6m×5.5m,有效容積V=360m3,水力停留時間28.8h,調節池1設提升泵2臺(1用1備)。
2)混凝沉淀池1,用于陰極廢水預處理,將重金屬鎳處理到0.5mg/L以下。該處理系統由3座反應池和1座沉淀池組成,單座混凝反應池工藝尺寸為2m×2m×4m,混凝反應池設置機械攪拌機和加藥泵,分別投加NaOH、PAC、PAM和重捕劑。沉淀池工藝尺寸為6m×3m×4m,采用斜板沉淀池形式,表面負荷為0.69m3(/m2·h),沉淀池設排泥泵2臺(1用1備)。
3)綜合廢水調節池,用于收集預處理后的陰極廢水和陽極廢水,達到對廢水均質均量的目的。綜合廢水調節池工藝尺寸為20m×10m×5.5m,有效容積V=1000m3,水力停留時間24h,綜合調節池設提升泵2臺(1用1備)。
4)電Fenton反應器,用于催化降解難處理有機物,提高廢水可生化性。設有1套電Fenton催化器,工藝尺寸為4m×2.5m×4.5m,配直流電源。
5)混凝沉淀池2,主要由3座混凝反應池和1座沉淀池組成,單座混凝反應池工藝尺寸為3m×3m×5m,設置機械攪拌機和加藥泵,分別投加NaOH、PAC和PAM。沉淀池工藝尺寸為9m×6m×5m,采用斜板沉淀池形式,表面負荷為0.77m3(/m2·h),沉淀池設排泥泵2臺(1用1備)。
6)管式超濾膜系統(DF膜),主要由美國POREX膜組件、膜機架、膜進水泵(型號CR90-3-2,Q=74m3/h,揚程40m,功率18.5kW)、PLC自控系統以及相應清洗加藥系統組成。管式超濾膜組件型號為MME2S01637VP,材質為PVDF,膜孔徑為0.02~0.05μm,膜通量為250~450L/(m2·h),48支,設計處理規模為37.5m3/h,24h連續運行。當出水流量下降到36m3/h以下時,用10%的NaClO對膜系統進行化學清洗,以恢復膜通量,清洗頻率為1次/周。該系統不需沉淀和預過濾,可直接進行過濾實現固液分離,水中污染物不需沉淀就能有效去除,且DF膜化學穩定性強,耐受強酸強堿和強氧化性化學物質。
7)厭氧反應器,采用UASB進行厭氧處理,由污泥床、污泥懸浮層、沉淀區、三相分離器及進出水系統等各功能部分組成,可去除60%~70%左右的有機物。2座反應器有效容積為1413m3,工藝尺寸為D10m×12m,水力停留時間33.9h,容積負荷(以CODCr計)2.3kg/(m3·d)。
8)厭氧沉淀池,經過厭氧反應后的廢水進入該池,以達到泥水分離的目的。工藝尺寸為D8.5m×5m,采用輻流沉淀池形式,設刮泥機1臺,表面負荷為0.73m3(/m2·h),有效容積V=255.2m3。設污泥回流泵2臺(1用1備),當UASB出水跑泥時開啟污泥回流泵。
9)缺氧池,設置高效脫氮填料,進行反硝化反應,提高脫氮效率。缺氧池尺寸為10m×6m×5.5m,有效容積300m3,水力停留時間7.2h。設潛水攪拌機2臺。
10)好氧池,經過缺氧處理后的廢水進入好氧池,消化液回流比為100%~150%。工藝尺寸為20m×10m×5.5m,有效容積V=1000m3,水力停留時間24h。設磁懸浮風機2臺(1用1備),Q=16m3/min,揚程6m,N=55kW,具有低耗能、低噪音、長壽命、零摩擦、免維修和易安裝的優點,比傳統羅茨風機節能30%~40%。
11)沉淀池,經過好氧反應后的廢水進入該池,以達到泥水分離的目的。采用輻流沉淀池形式,工藝尺寸為D8.5m×5m,表面負荷為0.73m3(/m2·h),有效容積V=255.2m3。設刮泥機1臺。

2、處理效果、工程投資和運行成本分析
2.1 各單元處理效果
陰極廢水經混凝沉淀預處理后和陽極廢水合并處理,采用電Fenton-混凝反應-DF-厭氧反應器-AO組合工藝進行處理,20d平均運行數據見表4,運行效果如圖2所示。


從表4中可以看出,混凝沉淀對鎳的去除效果較好,當陰極廢水進水中Ni2+為2.3~2.9mg/L時,在混凝沉淀池投加NaOH調節pH至弱堿性,Ni2+可與OH反應生成Ni(OH)2沉淀,并且投加適量的PAC、PAM和重捕劑,加快鎳的沉淀,經混凝沉淀后出水Ni2+為0.1~0.3mg/L,去除率達到89.3%。
從圖2可以看出,電Fenton對CODCr的去除率較高,達到了35.0%,且提高了廢水的可生化性,廢水的B/C從0.22提高到了0.31。電Fenton工藝克服了傳統Fenton法中有機物的降解速率不均勻的現象,保證反應持續高效進行,該設備通過陰極還原溶解氧,原位生成的H2O2在溶液中Fe2+的催化作用下,產生羥基自由基來降解有機物,電Fenton的降解原理:(a)H2O2的產生,在酸性電解液中,溶解氧在陰極被還原,持續地產生H2O2,如式(1)所示;(b)H2O2的活化,溶解態的Fe2+與H2O2反應生成·OH,同時得到Fe3+,如式(2)所示;(c)污染物降解,生成的·OH具有高氧化還原電位(可達到2.8eV),氧化能力較強,可將大部分污染物降解為小分子有機物提升廢水的可生化性,一部分降解為CO2、H2O和其他無機離子,如式(3)和式(4)所示。

混凝反應-DF膜出水對SS的去除率很高,達到99.7%,這是因為PAC和PAM加入廢水中,便會產生壓縮雙電層,使廢水中的懸浮微粒失去穩定性,膠粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝體,絮凝體長大到一定體積后即在重力作用下脫離水相沉淀,從而去除廢水中的大量懸浮物;管式超濾膜組件(DF膜)孔徑為0.02~0.05μm,其原理是利用濾膜具有的微孔結構,將懸浮物截留在濾膜一側,從而實現對懸浮物的去除。
UASB-AO生化工藝對CODCr、BOD5、NH3-N、TN和TP的去除率較高,分別達到了97.5%、97.1%、92.7%、80.0%和77.5%,這是因為在好氧條件下,氨氮首先通過硝化作用被氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽,然后再通過反硝化作用被還原為氮氣,從而將氮氣釋放到大氣中,達到脫氮的效果。在厭氧條件下,聚磷菌釋放磷并吸收易降解的有機物;在好氧條件下,聚磷菌超量吸收磷,最終通過排放含有大量富磷的污泥來實現生化除磷。在厭氧環境下,首先是大分子有機物通過水解反應被分解為小分子;接著通過酸化反應進一步分解為簡單的化合物;然后是產乙酸反應,將這些簡單的化合物轉化為乙酸等;最后是產甲烷反應,將乙酸等轉化為甲烷和二氧化碳。在好氧環境下,經前道厭氧預處理后,廢水的可生化性大大提高,有機物被好氧微生物分解成二氧化碳、水及其他小分子物質而得到去除。
電Fenton-混凝反應-DF-厭氧反應器-AO組合工藝處理鋰電池生產綜合廢水,對CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP和SS的去除率分別達到98.7%、97.6%、94.9%、84.5%、93.6%和98.5%,出水水質可達到GB3084—2013表2新建企業水污染物排放限值間接排放標準要求。
2.2 工程投資分析
本項目工程設計處理水量為1000m3/d,投資共計866萬元,其中土建投資435萬元,設備投資431萬元。
2.3 運行成本分析
1)電費。
裝機總功率309kW,實際運行功率221kW,功率系數取0.8,電價按0.7元(/kW·h)計,合計221×24×0.8=4243.2kW·h,則日耗電費為2970.2元,實際水量為900m3/d,折合噸水費用3.30元。
2)藥劑費。
藥劑費詳見表5。

3)人工費。
采用3班制,每班2人,共6人;人均工資以5000元/月計,則每天人工管理費為1000元,折合噸水處理費為1.11元。
4)污泥處置費。
每天產生含水率75%的脫水污泥600kg,每t污泥處置費3000元,折合噸水處理費為2.00元。
5)運行總費用。
運行總費用=電費+藥劑費+人工費+污泥處置費=3.30+1.07+1.11+2.00=7.48元/m3。
3、結論
1)陰極廢水經混凝沉淀去除重金屬后和陽極廢水合并,采用電Fenton-混凝反應-DF-厭氧反應器-AO組合工藝進行處理,出水水質可以達到GB30484—2013表2新建企業水污染物排放限值間接排放標準要求。
2)采用電Fenton-混凝反應-DF-厭氧反應器-AO組合工藝對鋰電池生產廢水中的污染物有較高的去除率,對Ni2+、CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP和SS的去除率分別達到了89.3%、98.7%、97.6%、94.9%、84.5%、93.6%和98.5%。
3)本項目工程投資共計866萬元,其中土建投資435萬元,設備投資431萬元,運行費用包括電費、藥劑費、人工費和污泥處置費,合計為7.48元/m3。
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