機(jī)修廢水為機(jī)械維修后沖洗地面過(guò)程所產(chǎn)生的廢水,含有機(jī)械油、齒輪油等復(fù)雜成分,生物難降解,處理難度大。同時(shí),還含有大量重金屬離子,會(huì)對(duì)污泥活性產(chǎn)生抑制。機(jī)修廢水處理后作為洗滌用水需滿(mǎn)足《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923—2005)要求。廢水中各成分含量對(duì)處理效果有較大影響,如高濃度COD會(huì)增加后端生化單元的負(fù)荷,但為了維持良好的生化處理效果,廢水經(jīng)預(yù)處理后需達(dá)到BOD5/COD>0.3。鐵含量超過(guò)10mg/L會(huì)對(duì)微生物脫氫酶的合成產(chǎn)生抑制。固體懸浮物作為重金屬和其他有毒污染物運(yùn)輸和遷移的載體,會(huì)造成污泥大量死亡,一般應(yīng)控制在60NTU以下。油會(huì)導(dǎo)致水體表面形成油膜,使水體缺氧,故其濃度應(yīng)小于10mg/L。綜上,機(jī)修廢水預(yù)處理工藝改造的目的是降低COD、濁度、鐵含量和含油量,并維持較好的可生化性。
由于超聲空化效應(yīng)會(huì)擾亂膠體懸浮體系,增加顆粒碰撞,促進(jìn)顆粒絮凝沉降。氣浮使氣泡黏附分散油顆粒,利用密度差異的浮力不同達(dá)到除油目的。采用在氣浮中加入次氯酸鹽和聚合氯化鋁(PAC)絮凝劑的措施,會(huì)破壞“油包鐵”結(jié)構(gòu),形成Fe(OH)3絮凝核,實(shí)現(xiàn)除鐵目的。配合微流控中電絮凝產(chǎn)生的活性氯組分,可有效破壞有機(jī)污染物分子結(jié)構(gòu)。為此,以超聲沉淀/氣浮/微流控過(guò)濾復(fù)合工藝替代單一氣浮,作為生化單元的預(yù)處理,并開(kāi)展相應(yīng)的試運(yùn)行和工程改造,以期為含油廢水處理提供新的思路。
1、材料與方法
1.1 原水來(lái)源及水質(zhì)
機(jī)修廢水來(lái)自?xún)?nèi)蒙古鄂爾多斯市神東設(shè)備裝備基地維修二廠(chǎng),COD、鐵含量、濁度及含油量分別為10706mg/L、3.5mg/L、800NTU和103.2mg/L。
1.2 工藝流程
采用超聲沉淀/氣浮/微流控過(guò)濾工藝替代原氣浮池,改造后的工藝流程見(jiàn)圖1。

機(jī)修廢水經(jīng)格柵去除較大懸浮顆粒后,在撇油池進(jìn)行油水分離,下部廢水自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)pH至8~9后進(jìn)入超聲沉淀池,水力停留時(shí)間(HRT)為35.7min。超聲沉淀出水進(jìn)入并聯(lián)的2座氣浮機(jī),HRT為86.4min,發(fā)生氣水微納米顆粒碰撞,油珠上浮后經(jīng)上方刮泥板收集,絮體沉淀至底部集泥槽。中間層出水進(jìn)入2座微流控過(guò)濾器,其平面尺寸為4.0m×2.0m,有效水深為1.6m。設(shè)備采用厚度為8mm碳鋼板并作防腐處理,每座微流控過(guò)濾器內(nèi)分別設(shè)有11塊鋁制電極板用于電絮凝,長(zhǎng)×寬為1m×1m,厚度為1cm,間距為40cm。其上部有10cm水層,用于與電極板接觸絮凝,下部為2~4mm果殼活性炭濾料層,厚度為50cm。設(shè)計(jì)濾速為1.6m/h,停留時(shí)間為60min。最終出水泵入生化池,經(jīng)生化處理和過(guò)濾器過(guò)濾后供廠(chǎng)區(qū)循環(huán)利用。采用去除率來(lái)反映各單元的處理效果,所有數(shù)據(jù)重復(fù)測(cè)定三次取平均值。
1.3 實(shí)驗(yàn)試劑及分析方法
實(shí)驗(yàn)試劑包括重鉻酸鉀、硫酸汞、硫酸銀、硫酸、七水合硫酸亞鐵、六水合硫酸亞鐵銨、鄰菲啰啉、鹽酸、正己烷、無(wú)水乙醇、無(wú)水硫酸鈉、鹽酸羥胺、乙酸銨、冰乙酸、氫氧化鈉、氯化鈉、聚合氯化鋁,以上藥劑均為分析純,皆購(gòu)自國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。
COD采用重鉻酸鉀滴定法測(cè)定;濁度采用TDT-3型濁度儀測(cè)定;含油量采用紫外分光光度法測(cè)定;鐵含量采用鄰菲啰啉分光光度法測(cè)定;混合液懸浮固體濃度(MLSS)采用重量法測(cè)定;污泥沉降比(SV)采用體積法測(cè)定;溶解氧(DO)利用哈希HQ1130溶解氧儀測(cè)定;污泥體積指數(shù)(SVI)通過(guò)SV與MLSS計(jì)算得到;氧化還原電位(ORP)采用BPP7800氧化還原電位測(cè)定儀測(cè)定。
向150mL廢水中分別加入不同濃度的PAC以及次氯酸鹽,處理后的水樣先后經(jīng)過(guò)150r/min和30r/min離心10s和5min,收集上清液,靜置1d和10d后測(cè)定ORP。此外,采用該上清液,補(bǔ)加乙酸鈉使COD為2000mg/L,用于對(duì)3000mg/L污泥進(jìn)行培養(yǎng),在第1、5、10天測(cè)定污泥相關(guān)指標(biāo),考察投加藥劑對(duì)污泥的影響。
2、結(jié)果與討論
2.1 超聲沉淀池對(duì)濁度的去除
機(jī)修廢水含有大量的有機(jī)污染物、鐵鹽,導(dǎo)致COD濃度高,可生化性差。COD主要來(lái)自于懸浮油污顆粒的釋放,故采用超聲沉淀池去除含油絮體顆粒。圖2為超聲沉淀池中濁度與深度的關(guān)系。進(jìn)水濁度為800NTU,在中間斜管上方距水面2、10、15和20cm處,測(cè)得濁度分別約為4、10、17和30NTU??紤]到現(xiàn)場(chǎng)空間有限,因此只能選擇超聲時(shí)間為3.4min、沉淀時(shí)間為32.3min,最終出水濁度穩(wěn)定在22NTU左右。

超聲頻率會(huì)影響空化氣泡的產(chǎn)生,超聲頻率越小,越容易產(chǎn)生氣泡;超聲功率越大,空化氣泡數(shù)量越多。顆粒的聲團(tuán)聚在20kHz以上才能發(fā)生。在25kHz和2kW條件下,超聲可以通過(guò)疏水顆粒表面的氣核或空化氣泡引導(dǎo)顆粒團(tuán)聚于聲壓的波腹區(qū)域。聚團(tuán)中顆粒會(huì)與氣泡緊緊黏結(jié),而聚團(tuán)中的這些氣泡是實(shí)現(xiàn)聲團(tuán)聚以及聚團(tuán)穩(wěn)定的重要原因。此外,超聲產(chǎn)生海綿效應(yīng),使顆粒之間的水分隨聲波振動(dòng)而丟失,失去內(nèi)部水分的顆粒由于布朗運(yùn)動(dòng),相互碰撞聚集沉淀。這不僅可用于顆粒聚集,也可以用于油滴的聚集,促進(jìn)原油脫水和脫鹽。因此采用超聲波對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行絮凝,可以提高廢水的沉降能力和懸浮物脫水性。高頻超聲(200kHz)雖然也可產(chǎn)生團(tuán)聚效應(yīng),但相比于低頻超聲,其能耗過(guò)大。過(guò)高的聲能(>2kW)還會(huì)使顆粒微型化,導(dǎo)致沉降性能降低。因此,從沉淀效率和經(jīng)濟(jì)性考慮,超聲沉淀池的頻率最終設(shè)定為25kHz,功率為2kW。
控制廢水pH在8~9,預(yù)處理進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)圖3。經(jīng)超聲沉淀池處理后,濁度由140~180NTU降低至14~20NTU,COD、含油量、鐵含量分別由10000~14000、1~1.3、3.5~5.5mg/L下降至5500~7500、0.9~1.2、3~5mg/L。超聲沉淀池對(duì)濁度的去除率達(dá)到89.45%,顯著減輕了后續(xù)單元懸浮物中污染物釋放帶來(lái)的二次污染負(fù)荷。超聲波可以產(chǎn)生空化效應(yīng),不僅使難降解的大分子物質(zhì)降解為小分子物質(zhì),而且在高溫高壓作用下還可產(chǎn)生羥基自由基,使有機(jī)物氧化降解。因此,超聲處理對(duì)懸浮物及其中污染物的去除包含了物理沉淀和化學(xué)斷裂的綜合效能。

2.2 氣浮機(jī)對(duì)油和鐵的去除
廢水經(jīng)過(guò)超聲沉淀處理后,油和鐵的含量并未發(fā)生顯著變化,這主要是因?yàn)闄C(jī)修廢水中大部分油以乳化油和分散油的形式存在,鐵包裹在油珠內(nèi),而乳化油和分散油油滴尺寸較?。?~150μm),難以捕捉去除。此外,機(jī)修廢水中含有大量表面活性劑,使得油滴在廢水中處于亞穩(wěn)態(tài),油水分離極為困難。課題組在前期研究中發(fā)現(xiàn),在氣浮機(jī)中加入次氯酸鹽能強(qiáng)化納米氣泡的產(chǎn)生,氣泡直徑通常在10~100μm之間。
由圖3可知,經(jīng)氣浮處理后,出水濁度、COD、含油量和鐵含量分別為7.1~18.5NTU、4700~6300mg/L、0.38~0.57mg/L和0.34~0.47mg/L,特別是對(duì)油和鐵的去除率分別達(dá)到53.74%和89.73%。向廢水中加入次氯酸鹽和PAC,破壞了油包水、水包油結(jié)構(gòu)。同時(shí)次氯酸鹽配合氣浮產(chǎn)生了大量的微納米氣泡,油粒附著在氣泡四周,其密度變小,上浮速度加快。這加大了水中原油顆粒碰撞幾率,導(dǎo)致其粒徑變大,因此提高了除油率。次氯酸鹽的存在使得廢水中的二價(jià)鐵被氧化為三價(jià)鐵,促進(jìn)了Fe(OH)3形成凝結(jié)核,便于絮凝團(tuán)聚。
對(duì)氣浮進(jìn)出水濁度進(jìn)行了連續(xù)10d的測(cè)定,分別為79.4~166和1.9~16.2NTU,去除率達(dá)到87.24%~98.25%。因此,次氯酸鹽+PAC投加配合氣浮使用,對(duì)濁度的去除效果穩(wěn)定,10d中有7d的氣浮出水濁度<5NTU,達(dá)到相關(guān)回用標(biāo)準(zhǔn),再經(jīng)微流控過(guò)濾則出水濁度的達(dá)標(biāo)率可達(dá)100%。
2.3 氣浮機(jī)投加藥劑對(duì)生化池污泥的影響
氣浮機(jī)出水中殘留的次氯酸鹽和PAC可能會(huì)影響后續(xù)生化池污泥活性。為了考察不同藥劑配比對(duì)污泥指標(biāo)的影響,向150mL廢水中加入PAC與NaClO,分別在第1天、第5天和第10天測(cè)定SV、DO、SVI和MLSS,結(jié)果見(jiàn)圖4。

正常的SV范圍為13%~30%,污泥的起始SV僅為12%,隨著加藥量的變化,第1天的SV僅從12%提升至12.9%;第5天的SV隨著投藥量的增加整體呈上升趨勢(shì),由12.1%上升到了13.6%;第10天時(shí),隨著投藥量的增加,SV由12.5%逐漸提高到15.3%,反映出沉降比逐漸趨于正常范圍。且隨著時(shí)間的累積,污泥沉降比有一定的上升,說(shuō)明預(yù)處理出水中殘留的藥劑不會(huì)對(duì)生化污泥產(chǎn)生抑制,甚至有利于提升沉降性能。
研究表明,正常的DO范圍為1~2.5mg/L,活性污泥對(duì)COD的去除率可達(dá)90%左右。起始DO濃度為1.42mg/L,處于正常范圍內(nèi)。由圖4(b)可知,隨著加藥量的增加,第1天、第5天、第10天的DO濃度分別由1.41、1.48、1.10mg/L降至1.23、0.95、0.88mg/L,這3天的DO濃度都隨著加藥量的增加而減少,這是因?yàn)榇温人徕c可以將大分子有機(jī)物氧化為小分子有機(jī)物,從而消耗更多的溶解氧。而這些小分子有機(jī)物有利于污泥增長(zhǎng),特別是絲狀菌具有在低底物濃度下生長(zhǎng)并大量繁殖的優(yōu)勢(shì),會(huì)導(dǎo)致污泥沉降速度降低和SV增加,故污泥沉降比和溶解氧濃度成反比。溶解氧濃度從大到小的順序?yàn)榈?天、第5天、第10天。時(shí)間越長(zhǎng),COD去除越徹底,消耗的溶解氧越多。
由圖4(c)可知,第1天、第5天、第10天的MLSS濃度分別由3050、3500、4125mg/L降低至2900、3200、3850mg/L,由此可知,MLSS濃度與加藥量關(guān)系不大。MLSS濃度隨著時(shí)間增加而增大,是因?yàn)閺U水中COD濃度較高,且基本被氧化為小分子,有利于污泥微生物分解吸收,造成微生物總量增加。
正常的SVI范圍為45~120mL/g。由圖4(d)可知,不同時(shí)間下,SVI均隨著投藥量的增加呈上升趨勢(shì),說(shuō)明藥劑殘留對(duì)改善SVI有正向作用。但隨著時(shí)間的增加SVI逐漸減小,考慮到封閉實(shí)驗(yàn)中有機(jī)負(fù)荷有限,隨著時(shí)間的增加,有機(jī)物被分解或降解,因此SVI降低。綜上,考慮到SV>13%、DO>1mg/L以及SVI達(dá)到45mL/g,最終確定每150mL廢水中加入次氯酸鹽和PAC分別為300μL和200mg。
2.4 藥劑對(duì)出水氧化還原電位的影響
由于投加次氯酸鹽和PAC會(huì)影響廢水的氧化還原電位(ORP),ORP增加,則活性污泥合成聚3-羥基丁酸-co-3-羥基戊酸酯共聚物組分中3-羥基戊酸單體的摩爾分?jǐn)?shù)降低,細(xì)胞生長(zhǎng)量和碳源利用量增加。因此考察了該變化對(duì)后續(xù)污泥活性的影響,結(jié)果見(jiàn)圖5。可見(jiàn),加藥后ORP呈上升趨勢(shì),這代表著隨著加藥量的增加,機(jī)修廢水的還原性減弱。廢水的初始ORP約為-40.5mV,屬于還原體系,這與油滴具有極強(qiáng)的抗氧化性論斷相一致。之后ORP逐漸上升至-16.5mV左右,這是因?yàn)橥都拥拇温人猁}具有極強(qiáng)的氧化性,可氧化油包水結(jié)構(gòu),導(dǎo)致水體ORP上升。此外,次氯酸鹽釋放油滴中的二價(jià)鐵,并將其進(jìn)一步氧化為三價(jià)鐵。離子所帶正電荷越多,水體的ORP越高。同時(shí),PAC水解產(chǎn)物帶正電荷,也提高了氧化還原電位。但在不同投藥量下ORP相差不大,說(shuō)明水體狀態(tài)十分穩(wěn)定,儲(chǔ)存放置10d后,不受空氣氧化的影響。

2.5 微流控過(guò)濾去除COD的效果與機(jī)理
雖然氣浮改善水質(zhì)的效果明顯,但廢水中COD濃度仍然較高。機(jī)修油攜帶大量礦物離子特別是氯化物,導(dǎo)致其電導(dǎo)率高達(dá)7~9mS/cm。當(dāng)直流電極電場(chǎng)浸入離子溶液的基質(zhì)中時(shí),它會(huì)引發(fā)包括電遷移和電化學(xué)氧化等過(guò)程。具體操作為:在過(guò)濾器內(nèi)安裝電極板用于電絮凝(電場(chǎng)強(qiáng)度為1V/cm,電流密度為0.8mA/cm2),產(chǎn)生的絮體裹挾COD而沉淀析出,活性炭作為填料過(guò)濾去除水中析出的不溶性絮體和COD。如圖3所示,經(jīng)電絮凝+活性炭過(guò)濾后,濁度、COD、含油量和鐵含量分別降至3~5NTU、1500~2000mg/L、0.39~0.52mg/L和0.2~0.3mg/L,其中含油量變化不明顯是因?yàn)樗惺S鄳?yīng)為溶解油,且機(jī)修油含大量非離子型表面活性劑,使油滴界面膜機(jī)械強(qiáng)度高,能自動(dòng)修復(fù)油滴間碰撞造成的局部損壞,導(dǎo)致電絮凝除油效果不佳,COD、濁度及鐵的去除率分別可以達(dá)到68.05%、68.77%和41.17%。在電場(chǎng)條件下,水體中的Cl遷移至陽(yáng)極生成Cl2,并進(jìn)一步水解生成ClO-,同時(shí)促進(jìn)PAC電離出Al3+,一方面Cl2與水中酚類(lèi)發(fā)生反應(yīng)生成氯酚類(lèi)物質(zhì),另一方面ClO又會(huì)與氯酚、氨酰和醇類(lèi)物質(zhì)反應(yīng),將其轉(zhuǎn)化為甲醇、甲酸等小分子物質(zhì),最終被氧化分解為CO2和H2O。此外,Al3+水解可以生成Al(OH)2+、Al(OH)2+和Al(OH)3等產(chǎn)物,其帶有大量的正電荷,可與電負(fù)性較強(qiáng)的氯酚發(fā)生電中和、吸附而形成聚集體,同時(shí)電場(chǎng)會(huì)使Al3+及其水解產(chǎn)物運(yùn)動(dòng)加快,碰撞頻率增大,增加絮體的粒徑和分形維度,在較短時(shí)間內(nèi)生成較大的絮體,吸附能力更強(qiáng),提高絮凝效率,從而降低COD濃度。整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的絮體以及原水中殘留的懸浮顆粒最終被活性炭濾床截留,使得出水濁度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.6 水廠(chǎng)運(yùn)行情況
該工程于2023年11月投入運(yùn)營(yíng),經(jīng)過(guò)連續(xù)調(diào)試,在2024年1月—2月對(duì)各處理單元出水進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表1。其間運(yùn)行結(jié)果穩(wěn)定且系統(tǒng)耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),整個(gè)系統(tǒng)對(duì)COD、鐵、濁度、油、氨氮和總磷的去除率分別可以達(dá)到99.53%、97.71%、99.81%、94.19%、95.10%和99.81%,出水水質(zhì)達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)改造后,生化池進(jìn)水可生化性得到明顯改善。改造前,單一氣浮預(yù)處理工藝出水COD、鐵含量、濁度和含油量分別為9700mg/L、2.7mg/L、120NTU和0.8mg/L,而改造后微流控過(guò)濾器出水的上述4個(gè)指標(biāo)值大幅降低,鐵含量、濁度、含油量滿(mǎn)足后端生化池進(jìn)水要求。

2.7 經(jīng)濟(jì)性分析
工程總投資約為131萬(wàn)元,其中,設(shè)備工程費(fèi)約為84.25萬(wàn)元,配套材料、管道工程費(fèi)約為46.75萬(wàn)元。污水廠(chǎng)的運(yùn)行費(fèi)用包括電費(fèi),NaOH、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、復(fù)合試劑、葡萄糖等藥劑費(fèi),以及人工費(fèi)等。改造前的運(yùn)行費(fèi)用合計(jì)為6.48元/m3,改造后降至3.80元/m3,總運(yùn)行費(fèi)用降低41%。
荊王松等采用氣浮法+UASB+芬頓法+AO工藝處理含油廢水,廢水總量為9.5m3/d,設(shè)備電費(fèi)為10.29元/m3,藥劑費(fèi)為10.73元/m3,直接運(yùn)行成本達(dá)到29.79元/m3,而本項(xiàng)目自動(dòng)化程度高、處理量大,因此,設(shè)備電費(fèi)和藥劑費(fèi)分別僅為0.5、2.41元/m3。同時(shí),因減少了管道堵塞和設(shè)備腐蝕維修,每年可降低成本約24萬(wàn)元。該技術(shù)的應(yīng)用可延長(zhǎng)后端生物膜清洗與更換周期,降低成本約37萬(wàn)元。
3、結(jié)論
①采用超聲沉淀/氣浮/微流控過(guò)濾復(fù)合工藝預(yù)處理機(jī)修廢水,當(dāng)超聲團(tuán)聚和斜管沉淀的HRT分別為3.4min和32.3min時(shí),對(duì)濁度的去除率可達(dá)89.45%。設(shè)置氣浮水力停留時(shí)間為86.4min,加入25%的次氯酸鹽可有效產(chǎn)生微氣泡,除油率最高可達(dá)53.74%。同時(shí)氧化破壞“油包水”結(jié)構(gòu),F(xiàn)e2+轉(zhuǎn)化為Fe(OH)3絮凝核,鐵去除率達(dá)到89.73%。60min微流控過(guò)濾作用下,電極板間場(chǎng)強(qiáng)為1V/cm,迫使更多的COD被絮體裹挾析出,去除率達(dá)68.05%。最終確定每150mL廢水中加入次氯酸鹽300μL,PAC為200mg。廢水的初始氧化還原電位為-40.5mV,隨著加藥量的增加而增大到約-16.5mV,之后10d不受空氣氧化的影響。
②通過(guò)改造,預(yù)處理出水COD、鐵含量、濁度和石油類(lèi)含量分別由改造前的9700mg/L、2.7mg/L、120NTU和0.8mg/L降至4137mg/L、0.1mg/L、1.8NTU和<0.06mg/L。出水水質(zhì)穩(wěn)定,滿(mǎn)足《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923—2005)中洗滌用水水質(zhì)要求。
③該工程總投資為131萬(wàn)元,平均水處理成本為3.80元/m3,較改造前降低了41%。因此,超聲沉淀/氣浮/微流控過(guò)濾復(fù)合工藝用于機(jī)修廢水的生化預(yù)處理是可行的。
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