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低有機物濃度除磷脫氮技術(shù)

來源:建樹環(huán)保 2025-04-09 17:16:14 1775

1、污水廠概況

廣東珠海某污水處理廠設(shè)計規(guī)模為8×104m3/d,主體工藝采用改良A2/O氧化溝+轉(zhuǎn)盤濾池,生物池功能區(qū)設(shè)計依次為回流污泥反硝化區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)和好氧區(qū),總水力停留時間(HRT)為17h,各功能區(qū)HRT分別為0.5、1.5、3.5和11.5h。該廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準和廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)的第二時段一級標準的較嚴者,TN、TP排放標準分別為15、0.5mg/L。

2、存在的問題

該廠屬于典型的南方污水廠,以2019年為例,全年進水BOD5可達101mg/L左右,但存在旱季、雨季進水有機物濃度差別很大的情況。每年雨季,進水BOD5月平均最低為50~60mg/L,導(dǎo)致全年進水BOD5/TN在2.5~5.5之間波動,影響生物脫氮的穩(wěn)定性。以2019年5月為例,該月進、出水TN平均值分別為19.4、10.2mg/L,去除率未超過50%,且日出水TN最高為11.6mg/L,在線瞬時值最高可達13.9mg/L,存在超標風(fēng)險,同時出水硝態(tài)氮平均為6.97mg/L,出水硝態(tài)氮/TN約為68.4%,說明反硝化效率不高是出水TN較高的主要原因。

根據(jù)生物脫氮除磷的原理可知,除磷菌和反硝化菌之間存在著對快速易降解碳源的爭奪,這是A2/O工藝本身存在的矛盾。由于TN的降解只能通過生物途徑,所以進水有機物濃度較低時,生物脫氮效率會明顯降低,宏觀表現(xiàn)為系統(tǒng)出水的硝態(tài)氮逐步升高。此時,通過補充外部碳源(乙酸)到缺氧段可以迅速提高反硝化效率,降低硝態(tài)氮,進而降低TN,但會增加藥劑投加成本。如何經(jīng)濟有效地提高工藝脫氮除磷效率,是該廠面臨的一大問題。

3、工藝調(diào)控優(yōu)化

對該廠工藝全流程進行分析,通過對主要污染物沿程濃度變化及功能微生物反應(yīng)速率監(jiān)測,在中微觀層面對活性污泥處理效率和工藝問題進行精準把脈,可為生產(chǎn)問題的解決和工藝優(yōu)化提供科學(xué)有效的指導(dǎo)。此次分析時間為2020年6月,已進入南方汛期,當(dāng)月進水COD平均值為145mg/L,BOD5為55mg/L,屬于典型的低有機物濃度進水時段。

3.1 污染物濃度沿程變化

3.1.1 COD去除變化特征

COD的沿程變化曲線總體符合一般的A2/O工藝變化規(guī)律。在該廠設(shè)計中,生物池進水約85%直接進到厭氧池,另有15%平均分配到預(yù)反硝化池和缺氧池,屬于多點進水設(shè)計。由于進水濃度較低,因此COD在生物池中的變化幅度很小,但預(yù)反硝化、厭氧、缺氧、好氧區(qū)還是有一個較小的遞減變化趨勢,平均值分別為31、50、30、22mg/L,說明隨著進水有機污染物在生物池中逐漸混合并推流前進,有機污染物逐步發(fā)生降解。

3.1.2 TN去除變化特征

進水TN在預(yù)處理段及厭氧段的占比變化不大,而在生物池中,TN主要成分從厭氧池、缺氧池到好氧池,逐步從以氨氮為主變?yōu)橄跛猁}氮為主,顯示出生物系統(tǒng)沿程依次發(fā)生了硝化和反硝化作用。

由于進水COD較低,TN在生物降解過程中發(fā)生了明顯的硝態(tài)氮積累,尤其是從缺氧池到好氧池,硝態(tài)氮和TN的平均濃度分別為6.99、9.61mg/L,硝態(tài)氮/TN達到了81%。而此時該系統(tǒng)的內(nèi)回流比為250%~300%,出水硝態(tài)氮和缺氧池硝態(tài)氮濃度差別也不大,各功能區(qū)的DO基本都在工藝控制范圍內(nèi),缺氧池DO基本在0.3mg/L以下,MLVSS為1.5~1.8g/L,pH也基本在6.8~7.5的正常范圍內(nèi)。這初步證明,在當(dāng)前進水條件下,生物系統(tǒng)的硝化能力基本滿足要求,但反硝化能力受到碳源不足的影響。

3.1.3 TP去除變化特征

進水TP為6.32mg/L,但可溶性總磷(STP)/TP達到10.4%,說明進水TP中接近90%為懸浮性磷。該廠進水TP成分與一般的生活污水不同,經(jīng)初步分析,與該廠進水中約40%~60%為工業(yè)廢水有關(guān);同時正磷酸鹽濃度在各不同功能區(qū)均沒有明顯變化。結(jié)合該廠長期投加傳統(tǒng)的除磷藥劑(聚合氯化鋁,PAC)控制TP的實踐可以推斷,進水中的正磷酸鹽進入生物系統(tǒng)后,與PAC發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成沉淀吸附在污泥中,長期使用PAC(投加量100~150mg/L),改變了聚磷菌的工作環(huán)境,厭氧段和好氧段已基本沒有磷的生物釋放和超量吸收發(fā)生,初步推測整個生物系統(tǒng)聚磷菌的數(shù)量可能較少。但通過及時分析進、出水中正磷酸鹽的含量,Al/P的物質(zhì)的量投加比按照3~6控制,科學(xué)靈活地調(diào)整除磷劑投加量,同時將生物池MLSS嚴格控制在設(shè)計濃度(3.5g/L)左右,可將出水TP穩(wěn)定控制在0.3mg/L以下。

3.2 污泥性能分析

從以上主要污染物沿程變化可知,該廠工藝系統(tǒng)的生物脫氮效率一般,除磷效率較好,但主要除磷途徑是化學(xué)除磷,未發(fā)現(xiàn)明顯的生物除磷現(xiàn)象。為深入研究分析污泥的脫氮除磷效果,分別測定污泥的硝化、反硝化速率以及厭氧釋磷速率,以期從微觀層面掌握污泥的活性情況。

3.2.1 硝化速率

從該廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)看,2019年—2020年月平均進水氨氮為8.5mg/L左右,出水氨氮基本在0.5mg/L以下,可以穩(wěn)定達標。但進水TN或氨氮一旦有異常升高波動情況,出水氨氮很快就會上升,甚至有超標風(fēng)險,證明該廠生物系統(tǒng)的硝化效率其實并不高。由于生物池MLSS為4.0g/L左右,在前期硝化速率測試中,試驗數(shù)據(jù)跳動較大,進行線性擬合后的R2值較低,為保證試驗中硝態(tài)氮濃度變化的穩(wěn)定性和規(guī)律性,提高試驗數(shù)據(jù)線性擬合度,在硝化速率測定前,對好氧段污泥進行適當(dāng)濃縮;同時為準確掌握系統(tǒng)污泥的硝化性能,對硝化速率進行了兩次測試。

具體試驗結(jié)果分別見圖1、表1。

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由試驗結(jié)果可知,兩次測定污泥的硝化速率分別為0.424、0.428mgNO3--N/(gVSS·h),而在20~30℃的常溫條件下,正常污水廠的污泥硝化速率為4~6mgNO3--N/(gVSS·h),相比之下,該廠的污泥硝化速率明顯偏低。根據(jù)測定的實際硝化速率,結(jié)合生物池平均MLVSS(1.952g/L)以及好氧段的水力停留時間(11.5h),經(jīng)核算后,該廠好氧段實際可去除9.56mg/L左右的氨氮。

根據(jù)硝化反應(yīng)原理可知,影響污泥硝化速率的主要因素有溶解氧、pH、營養(yǎng)物質(zhì)、水溫、SRT、有毒物質(zhì)等。結(jié)合生產(chǎn)實際可知,該廠進水pH長期在6.4~7.2之間波動,因硝化菌對pH變化較敏感,最適宜的pH為8.0~8.4。有研究表明,當(dāng)pH<6.6時,短程硝化反應(yīng)受到明顯抑制。故初步推測,該廠的污泥硝化速率不高可能是進水pH長期偏低所致。

3.2.2 反硝化速率

反硝化速率測試結(jié)果見圖2、表2。

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根據(jù)分析結(jié)果可知,該廠反硝化速率分兩個階段,第一階段利用進水中的易降解碳源,反硝化速率為3.640mgNO3--N/(gVSS·h),第二階段利用剩余碳源,反硝化速率下降明顯。一般性能良好的活性污泥的反硝化速率為5~10mgNO3--N/(gVSS·h)。據(jù)此可知,該廠污泥反硝化性能不算差,經(jīng)核算后生物池可降解21.3mg/L左右的硝態(tài)氮,完全滿足20~25mg/L的進水TN去除要求。需注意的是,在反硝化速率測試中碳源為瞬時進水中碳源,在潛力試驗中,加入1g醋酸鈉作為碳源,試驗結(jié)果見表3和圖3。另外,該廠污泥的MLVSS占比較低,可能與進水SS長期較高(200~300mg/L),但進水VSS/SS在5%~15%之間波動,有機成分占比較低有關(guān)。

根據(jù)反硝化潛力試驗結(jié)果可知,污泥的反硝化性能在提供快速易降解碳源(乙酸鈉等)后明顯提高,第一階段的反硝化速率達到16.231mgNO3--N/(gVSS·h),與上述反硝化速率第一階段相比,升幅很大,證明制約該廠反硝化效率的主要因素為碳源。

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3.2.3 厭氧釋磷速率

厭氧釋磷速率和釋磷潛力測試結(jié)果分別見圖4、表4。

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上述兩次試驗過程中污泥均進行了適當(dāng)濃縮,釋磷速率測試的碳源仍為瞬時進水,釋磷潛力測試碳源為乙酸鈉。兩次試驗的釋磷速率分別為0.023、0.029mgPO43--P/(gVSS·h),一般正常情況下的釋磷速率為5~10mgPO43--P/(gVSS·h)。由此可知,該廠釋磷速率處于極低的水平,同時碳源也不是影響釋磷的主要因素。

3.3 脫氮除磷工藝優(yōu)化

根據(jù)以上試驗結(jié)果,該廠目前生物系統(tǒng)雖然基本滿足當(dāng)前進水條件下的TN、氨氮去除要求,但污泥硝化速率較低,反硝化速率基本接近正常,由于碳源不足的影響,總體生物脫氮效率并不高,同時生物除磷效率較低,對TP的去除貢獻小,主要依靠投加化學(xué)除磷藥劑進行控制。

經(jīng)過監(jiān)測分析,該廠進水的正磷酸鹽/TP長期在7%~16%之間波動,平均為12%左右,進水正磷酸鹽年平均值為1.2~2mg/L,按照Al/P的物質(zhì)的量之比約4.5控制PAC投加量,即可將出水正磷酸鹽基本控制在0.13mg/L以下,進而保證出水TP長期穩(wěn)定在0.3mg/L以下。由于該系統(tǒng)幾乎沒有生物除磷,而目前主流的除磷藥劑市場價格平穩(wěn),化學(xué)除磷在工藝調(diào)節(jié)和成本管理上完全可控。但在碳源相對不足時,如果投加外部碳源(乙酸和乙酸鈉等),由于外部碳源市場價格長期普遍很高,勢必顯著提高處理成本。因此如何科學(xué)高效地分配利用進水中的本體碳源以提高系統(tǒng)的反硝化效率將是工藝調(diào)控的重點,尤其是在當(dāng)前的設(shè)計進水分配下,如何改善厭氧池的反硝化作用,將是進一步提高生物脫氮效率的關(guān)鍵。

為此,從生物池中任選一組,對缺氧池和二沉池出水的硝態(tài)氮以及TN進行分析,結(jié)果見圖5。在正常工藝控制下,二沉池和缺氧池出水的硝態(tài)氮非常接近,且硝態(tài)氮在出水TN中的占比約70%,此時碳源不足應(yīng)是影響反硝化效率的唯一因素。

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為驗證這一推論,分別取該廠一、二期缺氧池末端混合液進行小試,在完全模擬缺氧池環(huán)境下,繼續(xù)運行90min,觀察硝態(tài)氮變化,同時在90min時添加約15%厭氧池上清液,再運行60min后,觀察硝態(tài)氮變化,結(jié)果見圖6。由圖6可知,90min時硝態(tài)氮基本無變化,證明設(shè)計反硝化池容是足夠的,而150min后硝態(tài)氮分別降低了32%和25%,證明此時外部碳源的加入顯著促進了反硝化。

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由于生物池來水主要進入?yún)捬醭?,根?jù)以上試驗結(jié)果,如果將富含硝態(tài)氮的外回流混合液盡可能多地調(diào)至厭氧池,理論上可以提高該廠進水碳源利用率和脫氮效率。為此,將外回流至缺氧池的閥門關(guān)閉,同時提高外回流比至150%,由于預(yù)反硝化池的水力停留時間很短(0.5h),此時大量含有硝態(tài)氮的混合液會很快進入?yún)捬醭兀ㄋνA魰r間為1.5h)。

圖7截取了工藝優(yōu)化調(diào)整前、后出水TN在線儀表數(shù)值,紅線對應(yīng)工藝調(diào)整時間點,此時正值7月底8月初,屬于典型的南方雨季時節(jié),進水BOD5/TN值在80%概率以上時段為4以下,調(diào)整期間進水TN穩(wěn)定保持在20~24mg/L。但從圖7可以明顯發(fā)現(xiàn)從工藝調(diào)整點開始,在進水條件基本一致而未增加外部碳源的情況下,出水瞬時TN很快從11~13mg/L穩(wěn)步降到10mg/L以下,出水TN平均值從調(diào)整前的11.8mg/L降至7.55mg/L,降低約36%,削減絕對值為4.25mg/L,按處理水量為8×104m3/d計算,每年需投加碳源(按乙酸計)7個月,乙酸BOD5轉(zhuǎn)化率為60%,乙酸單價按照當(dāng)年市價8000元/t計,則節(jié)約碳源費用約273萬元/a。

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截至當(dāng)前,在保持該工藝運行模式下,該廠出水在線TN實時監(jiān)測值從未超過10mg/L,基本維持在8mg/L以下,證明這種運行模式下的脫氮效果比較好。從工藝控制角度可以認為已由原來的改良A2/O調(diào)整為缺氧好氧(AO)工藝模式。

同時,為進一步分析工藝優(yōu)化前后的硝態(tài)氮沿程變化,對調(diào)整前后二期生物池各段硝態(tài)氮變化依次采樣分析,硝態(tài)氮的具體變化見圖8。

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根據(jù)圖8可知,從預(yù)反硝化池到厭氧池,系統(tǒng)確實發(fā)生了明顯的反硝化脫氮反應(yīng),且在工藝調(diào)整后,厭氧池硝態(tài)氮比調(diào)整前明顯升高,證明此時的厭氧池發(fā)生了較充分的反硝化反應(yīng),而缺氧池和外回流以及好氧末端的污泥硝態(tài)氮濃度基本接近,說明此時的缺氧池反硝化效能基本達到極限,也再次證明碳源對反硝化的重要性。

4、結(jié)論

該南方污水處理廠通過開展全流程分析,對工藝系統(tǒng)脫氮除磷效率問題進行精準把脈,并借此指導(dǎo)工藝優(yōu)化調(diào)控,在實際運行中進一步提高外回流比,充分挖掘提升厭氧池的反硝化功能和效率,在保持較高內(nèi)外回流比的同時,靈活調(diào)整工藝運行模式,將缺氧反硝化的停留時間從設(shè)計的4h提高至5.5h,在不增加外部碳源的情況下,充分高效地利用進水中的內(nèi)部碳源進行反硝化脫氮,取得了較好的處理效果。傳統(tǒng)的生物脫氮是污水廠目前最主要的除氮途徑,而碳源是制約生物脫氮效率的主要因素,所以優(yōu)先將進水中的碳源用于脫氮是一種比較科學(xué)務(wù)實的工藝選擇。

由于目前市場上的外部碳源(乙酸和乙酸鈉等)的單價普遍是除磷藥劑單價的10倍以上,所以投加外部碳源是當(dāng)前污水廠處理成本居高不下的主要原因之一。目前改良A2/O工藝在污水廠使用普遍,而南方地區(qū)污水廠又大多面臨雨季系統(tǒng)碳源相對不足的問題,根據(jù)該廠的研究,通過靈活調(diào)控工藝,在生產(chǎn)運行中優(yōu)先選擇化學(xué)除磷,充分挖掘和提高內(nèi)部碳源在當(dāng)前工藝生物脫氮上的利用效率,在工藝管理和成本控制上具有明顯的優(yōu)勢,可為其他類似污水廠的工藝優(yōu)化提供參考.

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